焊鉗氣動回路圖.
安全功能保護裝置免于啟動,負載電壓US2斷開
US2關閉時安全功能停止的結構
在不關閉US2的情況下安全功能停止的結構
1.公稱壓力 ,5 ... 10 bar.
2.最高 運營壓力, 12 bar.
3.允許的超壓(t = 1秒,無損壞), 16 bar max. 1 sec.
4.控制器主進氣口1的工作介質, 干燥空氣,未潤滑,壓力露點比中溫低至少10 K.
5.工作電壓–負載電源–邏輯電源24 V ±10 % ,24 V ±10 %.
6.工作電流(負載和邏輯電源).<4 A,僅當現場總線節點上未連接其他模塊和閥時.
7.最高 數字量輸出的允許負載電流, 250 mA.
8.環境溫度,0 ... +50 °C.
9.貯存溫度, -10 ... +60 °C.
10.中溫, 5 ... +40 °C.
11.最高 允許相對濕度,無凝結, 90 %
12.防護等級, IP 65.
13.電磁兼容–輻射干擾–抗干擾.
14.抗沖擊, 抗振性-----嚴重等級1.
1)必須在伺服箱的主壓縮空氣連接的前面安裝一個5 μm的過濾器(0Z1)。
2)所有連接必須使用適當的保護蓋密封。未使用的ProfiNet連接必須使用適當的插頭密封。
3)該組件旨在用于工業環境。
加載基本參數集 基本參數包括優化的參數 –位置控制 –力控制 –7.軸操作 –合適的氣缸類型 –電極帽參數
1.打開新項目
將打開包含標準參數文件的文件夾(..DefaultParameter)
2.選擇參數文件xxx.spz
應為所有類型的焊槍存儲標準參數集。例如: 如果使用直徑為140mm的X100噴槍型號,請使用參數文件“X100_d140m.spz”。
3設置最大電極力
從噴槍的數據表或銘牌上插入最大電極力
4將數據加載到控制器中
更換“90”氣缸位移傳感器說明
第1步: 將電路部分的密封蓋板上的4個螺絲旋開取下。
第2步: 將固定電路板的4個螺絲旋開取下
第3步: 取下電路板 - 取下電線插頭 - 注意保持
壓力傳感器的兩個O型密封圈的清潔!
第4步: 取下氣缸底部的卡簧。
第5步: 取出電纜插座
第6步 取下固定位位移傳感器的兩個螺絲。
第7步: 小心拉動電纜,將傳感器一起帶出來。
第8步: 將新的位移傳感器裝入氣缸 - 注意對準螺絲孔 - 使用Loctite螺紋膠 - 螺絲擰緊力為0.7 Nm
第9步: 通過內部的電纜導向將傳感器的電纜從頂部伸出。
第10步: 將插座裝入氣缸(不要安裝卡簧),然后將電纜的插頭插入到電路板上。 如果有需要的話可以使用鑷子。
第11步:
固定電路板
注意:
- 不要夾住電纜!
- 密封圈放置的位置正確
在螺絲上使用Loctite 243緊固膠,圖中箭頭所指的螺絲不要使用螺紋膠。
螺絲緊固力為0.7 Nm
第12步: 將電路板的蓋板蓋上 注意密封紙的位置
第13步: 在螺絲上使用Loctite 243 螺絲緊固力為2 Nm
第14步: 裝入卡簧 第15步: 在氣缸上面貼上DOM標簽,以標識更換過新的傳感器。
第七軸的速度以及加速度信息,機器人是怎么通過總線位傳給控制器的?
第七軸模式下,機器人可以調節焊槍運動速度(插補)
機器人通訊間隔一定,通過每次設定位置不同,就可以改變運動速度;比如:通訊周期1ms,時間0位置為0,第一個周期設定位置1mm,第二個周期設定位置2mm,則速度為1000mm/s;若第一個周期設定位置2mm,第二個設定位置4mm,則速度為2000mm/s
每個缸與閥的組合都有一個最大速度,比如MPYE-5-3/8的額定流量為2000L/min,缸徑140的話,最大速度為: V=(2000*1000000mm^3)/(3.14*4900*60s)=2166.47mm/s
但是實驗室氣源前面為一段較長的8的氣管,有可能對速度有影響 .
Ptp模式無法通過機器人改變速度,內部有一個基準速度,通過軟件是可以改變的;槍的結構不同,槍臂的運動速度也不同,實驗室焊槍,最大開度315mm左右,標定之后,在軟件中設定速度為100%,定位結果:缸的速度:(100.58-40.71)/(1.93-1.57)=166mm/s
(1.57s,缸40.71mm,槍20mm—1.93s,缸100.58mm,槍200mm) K0是調節速度的,K3是抑制波動的;通過這兩個參數,基本上就可以調到滿意的特性;
K1不是用來修改速度的,而是用來抑制超調的,同時,會略微增加定位時間 K1和K3都有一定的減小靜差的作用 K2的作用不明顯
增加K3可以消除抖動情況
增加K1,可抑制超調
Kp和Ki是pressure controller的比例系數和積分系數,若Kp設置為0,會報regulator參數錯誤,總線位4.03,parameter error 如果設置kp和ki為1和0,則靜止狀態,會出現間斷的短響。
Kp:越大,壓力建立時間越短
Ki:降低靜差,與Kp要配合使用
Kp和Ki要配合,若Kp過小,Ki過大,則會出現波動
Ka static沒用 Kv static用來調節速度 Kv dynamic用來消除動態跟蹤誤差
另外,同樣的Ka與Kv參數,運動速度不同,也會造成跟蹤誤差的不同,速度越慢,誤差越小
焊鉗不能被驅動,報錯信息為“Maximum electrode force exceed”(電極帽最大許用壓力過載)
故障分析:
出現電極帽壓力過大的報錯信息,可能有以下幾方面原因。
1、氣源供壓過大
2、電極帽最大許用壓力設定錯誤
3、氣缸壓力傳感器線纜或傳感器存在故障
故障解決方法:
首先檢查氣源供壓,顯示正常,然后對壓力設定值進行查看,均符合標準。
然后對氣缸壓力傳感器線纜進行更換,報錯仍未解除,經過排除判斷,為氣缸傳感 內部故障,所以給出錯誤壓力信號,導致報錯。
更換主氣缸后,焊鉗恢復正常。(注:更換氣缸后一般需重新進行軸標定)
審核編輯:劉清
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原文標題:氣伺服焊鉗的控制分析V12版+外部7軸控制版+壓力故障
文章出處:【微信號:gh_a8b121171b08,微信公眾號:機器人及PLC自動化應用】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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