一前言
帶調(diào)速電機的產(chǎn)品是比較常見的,如檔位可調(diào)的風機,吸塵器等,這類型的產(chǎn)品由于其工作特性,常常會造成整個產(chǎn)品的電磁輻射超標問題。本次分享的案例正是帶有調(diào)速電機的產(chǎn)品--洗脫一體機,希望借助此次整改案例,跟大家一起來探討下這類產(chǎn)品的EMI問題源頭以及整改方法。
二調(diào)速電機驅(qū)動部分架構及問題點分析
上圖為該產(chǎn)品調(diào)速電機控制部分電路的架構示意圖,主要通過PWM信號控制電機負極功率MOSFET管的通斷,調(diào)節(jié)控制板輸出的PWM信號的脈沖寬度的占空比的大小,實現(xiàn)對電機轉(zhuǎn)速的控制,PWM信號的開關頻率為10KHz。對調(diào)速電機類產(chǎn)品可能造成EMI的根源可分為以下幾點:
(1)有刷電機的拉弧現(xiàn)象:火花是換向器區(qū)域附近的空氣介質(zhì)電離,在空氣中形成帶電粒子,形成電磁干擾,此類干擾一般在測試頻譜全頻段都能測得到。
常見電機噪聲頻譜如下:
由測試數(shù)據(jù)可知,有刷電機噪聲一般偏向于全頻段,且呈現(xiàn)無規(guī)則的毛刺形態(tài)。
(2)電機啟動停止瞬間的電壓突變現(xiàn)象,V=-Ldi/dt;
(3)LC諧振電路:調(diào)速電機的組成一般包括MOS管和電感,由于MOS管本身的寄生電容,導致MOS管在截止時與電機電感形成一個LC諧振電路,而PWM方波信號本身具有豐富的高次諧波頻譜,某些頻段極容易被LC諧振回路放大,進而產(chǎn)生較強的電磁輻射,下圖為MOS管的寄生電容示意圖:
關于(1)(2)點做了簡單的電路模擬,電源電壓12V,電機電感800uH,圖1圖2驗證的是電路開斷瞬間的電壓變化,這里假設MOS管關斷時電容值為10pF,圖3模擬由PWM信號驅(qū)動下的電路電壓情況:
圖 1電路斷開瞬間
圖 2電路閉合瞬間
圖 3PWM信號控制
通過簡單的仿真電路可以看出,雖然電路電壓只有12V,但電機電感兩端電壓值在電路開斷瞬間的變化幅度比較大,而dv/dt越大,對EMI測試越不利。
(4)PWM信號噪聲
PWM信號為方波信號,其陡峭的上升沿具有頻段很寬的高次諧波,容易通過信號回路或者耦合到其他線路產(chǎn)生對外輻射。
三實測數(shù)據(jù)與問題分析驗證
測試標準:EN55032,測試頻段30MHz~1GHz
分析:測試數(shù)據(jù)如上圖所示,最高點超限值20dB,超標數(shù)據(jù)在50MHz-200MHz呈現(xiàn)包絡形態(tài),對照前面對噪聲源頭的4點分析,首先排除是電機拉弧造成的。接下來判斷是否是PWM信號造成的,可以先把負載電機斷開,斷開后測試數(shù)據(jù)如下:
由前后數(shù)據(jù)對比可以看出,噪聲源頭不在PWM信號上,那么,剩下的可能性是(1)電機啟停瞬間產(chǎn)生的瞬時高電壓和(2)電路的LC諧振現(xiàn)象。由于MOS管開斷瞬間,會同時存在反向電動勢和LC諧振現(xiàn)象,所以并不能很好對二者做區(qū)分,只好圍繞這部分電路做整改處理。
整改手段:
(1)在電機正負極兩端增加電容,用于吸收瞬時電壓;
(2)在電機正負極之間增加一個單向二極管,作為于開關電源中的續(xù)流二極管相似;
(3)在MOS管的DS極之間加RC吸收電路;
(4)適當調(diào)整MOS管柵極電阻,通過延長開關閉合時間達到降低抑制EMI效果。
簡單的電路仿真電路如下圖,在電感兩端增加了一個二極管,反向電壓值由-191V變?yōu)?15V,有明顯改善。
整改后數(shù)據(jù)如下:
在實際整改過程中,在電機端加二極管確實起到了很明顯的效果,但最終要達到如上圖一樣的測試數(shù)據(jù),還需要結(jié)合其他整改手段,并不斷調(diào)整濾波參數(shù),主要的整改方向前面都已提及,具體細節(jié)限于篇幅不再贅述。
四總結(jié)
電磁輻射EMI三要素包括:騷擾源,耦合路徑和敏感設備,本文主要圍繞調(diào)速電機的工作過程,分析造成此類產(chǎn)品EMI超標的噪聲根源,借助實際整改案例,分享整改過程中的驗證思路以及噪聲抑制的方法,并結(jié)合簡單的電路仿真力求將問題論述得更加形象清楚,其中肯定也有思慮不足的地方,還請見諒。
審核編輯:湯梓紅
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原文標題:調(diào)速電機整改案例分享
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