1?案例背景
本次發生故障的車輛為某合資品牌的某款PHEV車型,該車型正處于PVS(Produktion Versuchs Serie)批量試生產階段,該階段是在零批量0S(批量生產前總演習,批產的全面驗證)前進行的試驗性生產,是批量投產的預演練,以檢驗原計劃的批量投產過程是否符合技術、物流和品質的要求,提前發現問題,并在零批量0S,最遲在批量投產前解決發現的問題。這個階段的試驗車基本上用作開發和品質方面的試驗驗證,所搭載的零件以批量模具生產出的零件為主。此階段,線束的模具工裝等設備基本上已經就位,但是由于線束系統的復雜性和項目決策的不確定性,線束仍然有一些潛在的更改點,需要持續關注,既要滿足決策層對于裝備變更的要求,又要盡早發現線束內部的設計缺陷,進行針對性的優化和改進。本文將從PVS階段發現的一起線束繼電器燒蝕的案例出發,進行詳細的原因分析和故障排查,希望能對線束開發工程師的工作有一些啟發。
2 ? 故障現象
根據現場專業科室的反饋,該車輛經C-NCAP 64 km/hODB碰撞后無明顯異常,經過一晚靜置,第2天早上發現車輛無法KL15(點火開關轉至ON擋)上電,經檢查發現發動機艙發動機線束的繼電器嚴重燒蝕,如圖1所示。
3?線束狀態初步檢查
1)首先確認燒蝕最嚴重的部位,位于圖2所示繼電器處,繼電器附近的導線有少量的燒蝕痕跡,遠端的導線無燒蝕現象;
2)這些繼電器是發動機線束的下級散件,因此繼續檢查發動機線束圖紙,確認燒蝕中心為起動機的繼電器,其原理如圖3所示。
3)檢查此繼電器的上級熔斷絲,此熔斷絲值為40 A,未發生熔斷。
4?故障原因初步分析
按照線束的設計規范,熔斷絲是用來保護導線的,此處的導線線徑為6 mm 2 ,沒有發生明顯的燒蝕現象,并且熔斷絲也沒有熔斷,證明其持續的電流并沒有達到熔斷絲的熔斷電流。對此處的熔斷絲和線徑匹配情況進行核查,根據企業內部標準,40 A的JCase熔斷絲在高溫情況下(105℃)所匹配的最小線徑為6 mm 2 ,初步檢查此處符合設計要求。檢查此處的繼電器選型,根據繼電器的零件圖紙得知此繼電器的負載電流為40 A,再對熔斷絲的熔斷曲線進行檢查,如圖4所示。由圖4可知,在電流為40 A的情況下,此熔斷絲可以長期工作而不發生熔斷,而如果電流為50 A時,則會在大約40 s時熔斷。
由此得知,此處繼電器燒蝕時的電流應該不超過40 A,否則熔斷絲會熔斷從而斷開回路。根據燒蝕最嚴重的位置處于繼電器內部,推測可能是繼電器內部有持續或者間斷的小電流流通,導致繼電器引腳反復吸合從而過熱,進而引發整個繼電器的燒蝕。繼續檢查此處的回路設計,原理如圖5所示。
此處起動機的電源來自于KL15,而控制起動機工作的為發動機控制器,根據此處設計狀態可以確認,在碰撞完畢,KL15斷開的情況下,此回路不應存在有電流的可能性,從目前圖紙設計的角度無法找到可能的原因,因此考慮對線束進行進一步的拆解分析。
5?線束拆解及分析
將整車主線束從碰撞車上拆下后進行拆解分析,并與線束圖紙進行對比核查,發現另外一處熔斷絲盒內出現了導線連線錯誤,如圖6所示,其中的1號熔斷絲的進線端和2號熔斷絲的出線端直接相連了。
2號熔斷絲所處的回路為KL15,與發生燒蝕的線路通過線束的壓接點進行連接。檢查此處1號熔斷絲的電源屬性,為KL30(蓄電池常電),即與蓄電池正極直接相連。
再次對此處的原理圖進行分析,如圖7所示。
對1號熔斷絲的回路進行深入分析,此回路使用的熔絲為5 A,連接到熱管理控制器,所以1號熔斷絲的回路中應該是存在持續小電流流通的。將其熔斷絲上游直接與2號熔斷絲的下游相連的話,則電流會在KL15未上電的情況下,通過線束壓接點流通到發生燒蝕的起動機回路中。由于2號熔斷絲的額定電流和1號熔斷絲一致,所以2號熔斷絲也未出現熔斷的現象。起動機的繼電器由發動機控制器給出的信號進行控制,如果ECU在發生碰撞后,控制起動機的引腳出現了高低電平之間的變化,則即使在不上電的情況下,此處的繼電器也會由于存在持續電流,從而發生頻繁吸合。繼電器在進行頻繁吸合的情況下,因為引腳處的電阻較大,極易在引腳處引起熱量堆積,進而導致過熱燒蝕。
6?原因分析及后續措施
此線束出現了一例線束實物與設計不符的情況,再結合之前進行燒蝕線束檢查時所發現的,發熱源應該來自于繼電器內部,我們認為此處的線束燒蝕并非由于通常意義上的持續大電流導致的,而是起動機的繼電器因為引腳處度堆積,進而引發整個繼電器和附近線束燒蝕的推斷是符合實際情況的。因為線束改線或者生產的錯誤,這樣的品質問題,導致起動機的繼電器在不上電的情況下,也存在持續電流。在任何情況下,如果ECU的相應引腳出現了低電平,則會導致此處繼電器吸合,而由于起動機本身的額定電流較大,因此回路所選用的線徑和熔斷絲都較大,在有小電流持續流通時,只要不發生短路,電流不超過額定熔斷電流,即使繼電器發生頻繁吸合,也不會引發熔斷絲熔斷。
因此,此燒蝕故障在以下條件均滿足的情況下才會發生:首先線束接線出現錯誤,導致此回路存在常電;其次ECU控制起動機繼電器的引腳出現頻繁的高低電平切換。ECU在碰撞發生后的內部控制邏輯還需進一步研究,線束方面后續已要求線束供應商對提供的樣線進行200%的電測臺檢驗,同時要求在整車廠的生產線陪伴人員不得對線束進行隨意的修改,截止SOP后續的試驗車輛未再出現此類問題。
7?總結
1)在遇到線束燒蝕故障時,通常要先對導線線徑和熔斷絲的選型進行檢查,大多數的這類問題是由于熔斷絲無法保護導線所導致的。
2)在遇到熔斷絲選型正確且未熔斷,但是發生線束燒蝕的情況,可以考慮回路中出現了一個較大的電阻,導致此處熱量堆積進而引發燒蝕。
3)在進行熔斷絲排布設計時,如果條件允許的情況下,盡量將相同電源類型的熔斷絲排布在相近的位置,以避免本案例中出現的改線或者線束生產錯誤引發重的后果。
4)線束開發工程師在線束的預批量生產階段,應該對線束供應商的生產線和工裝設備進行現場檢查確認,以保證線束實物的品質。
審核編輯:湯梓紅
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原文標題:汽車線束繼電器燒蝕故障原因分析
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