結合影響元件表面貼裝效果的因素研究,例如吸嘴型號與針座尺寸不匹配,吸嘴變形,堵塞,破損,真空氣壓不足,漏氣,造成吸料不起,取料不正,識別通不過而拋料;針座識別類型未正確選取,導致識別精度不夠,出現偏移;取料不在料的中心位置,取料高度不正確而造成偏位,取料不正,有偏移,識別時跟對應的數據參數不符而被識別系統(tǒng)當做無效料拋棄;真空閥、真空過濾芯臟、有異物堵塞,吸著時瞬間真空不夠設備的運行速度造成取料不良;針座料盤質量較重,飛達運行帶不動物料,出現設備報警、物料吸著偏移、拋料問題。
摘要
通過對貼裝設備參數、吸嘴型號、料盤結構等方面的優(yōu)化,有效地解決了空調線控器生產過程中出現的針座貼裝偏位問題。
0 引言
表面貼裝技術(SMT)是新一代電子組裝技術,將傳統(tǒng)的電子元器件壓縮成為體積只有幾十分之一,從而實現了電子產品組裝的高密度、高可靠、小型化、低成本,以及生產的自動化。這種小型化的元器件稱為SMT器件(或稱SMC、片式器件)。空調用線控器上的片式貼裝針座使用也較為廣泛,主要優(yōu)勢是占位面積小、集成度高、成本低。但也正是因為針座體積小、引腳密集,會導致貼裝過程中容易出現偏位、拋料的問題。
圖1 空調用線控器針座尺寸示意圖
1 故障分析
在空調用線控器生產過程中,經常出現貼片針座貼裝偏位、拋料等問題產生,由于貼裝針座引腳密集,引腳多、尺寸小等問題,貼裝精度要求相對較高(如圖1和圖2)。
圖2 空調用線控器針座結構示意圖
影響針座貼裝的主要因素有:①吸嘴型號與針座尺寸不匹配、吸嘴變形,堵塞,破損、真空氣壓不足,漏氣,造成吸料不起 ,取料不正,識別通不過而拋料;②針座識別類型未正確選取,導致識別精度不夠,出現偏移(圖3);③取料不在料的中心位置,取料高度不正確而造成偏位,取料不正,有偏移,識別時跟對應的數據參數不符而被識別系統(tǒng)當做無效料拋棄;④真空閥、真空過濾芯臟、有異物堵塞真空氣管通道不順暢,吸著時瞬間真空不夠設備的運行速度造成取料不良;⑤識別光源選擇不當、燈管老化發(fā)光強度、灰度不夠造成處理不良;⑥針座料盤質量較重,飛達運行帶不動物料,出現設備報警、物料吸著偏移、拋料問題。
圖3 空調用線控器針座貼裝偏位示意圖
2 試驗方案
通過對貼片機針座設備識別的類型調整、吸嘴型號切換、針座料盤質量減輕等方面開展實驗驗證,降低針座貼裝偏位、拋料問題產生。具體驗證步驟如下。
圖4 101通用反射外形識別
2.1 調整針座貼裝時設備識別的類型實驗驗證
首先,采用通用反射外形識別的方式(圖4)進行針座貼裝,生產20件產品,約出現10件產品偏位和拋料問題,不合格比例約50%。調整設備參數,使用104通用反射引線型識別(圖5),生產20件產品,約出現2件產品偏位和拋料問題,不合格比例約10%。驗證證明采用引線型識別類型可有效降低針座偏位、拋料問題。
圖5 104通用反射引線型識別
2.2 吸嘴型號切換實驗驗證
為進一步降低針座貼裝偏位、拋料問題,提高針座貼裝可靠性,對設備貼裝使用的吸嘴進行檢查,發(fā)現使用的M型吸嘴圓口尺寸較大(圖6),吸附針座表面非平面,存在漏氣的情況。切換使用定制的方形長吸嘴(圖7),按照針座白色區(qū)域面積定制,保證吸嘴吸附與針座保持在1個平面,避免吸附過程漏氣導致的貼裝偏位、拋料問題產生。生產驗證50件,出現1件偏位問題,不合格比例約2%,貼裝不良比例大幅度降低。
圖6 通用M型吸嘴示意圖
2.3 針座料盤質量減輕實驗驗證
針座一盤數量是6 000 PCS,質量約2 169 g,生產過程中編帶料盤過重,生產存在卡頓,設備不定時報警,針座貼裝偶發(fā)拋料問題。通過優(yōu)化料盤數量,更改為3 000 PCS一盤,包裝邊孔間距更改(改前為8 mm,改后為12 mm),設備運行正常,送料未出現卡頓報警問題(圖8~圖9)。
圖7 定制方形長吸嘴示意圖
3 試驗結果
實驗通過對針座貼裝設備識別的類型采用104通用反射引線型,將針座偏位拋料故障率由原來的50%降至10%;再通過切換定制方形長吸嘴,將故障率下降至2%;最后通過優(yōu)化料盤數量和邊孔間距,有效降低了針座貼裝飛達卡頓、報警,針座拋料問題產生,大大提升了針座貼裝的可靠性。
圖8 針座料盤結構示意圖
4 結論
通過對針座貼裝設備識別的類型采用104通用反射引線型、定制的方形長吸嘴、優(yōu)化料盤數量和邊孔間距,有效降低了針座貼裝的偏位、拋料問題,大大提升了針座貼裝的可靠性。
圖9 邊孔間距示意圖
責任編輯:tzh
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